淄矿集团唐口煤业创新创效遍地开花 —— 文章正文2016-12-07
年末“收官”之际,淄矿集团唐口煤业广大干部职工紧紧围绕安全生产、经营管理、安全发展等开展活动,依靠技术创新,实践降本增效。
该公司重点工区针对南部胶带大巷快速掘进不断延伸,造成长距离人工运料影响掘进效率的问题,自主创新研制了简易卡轨车,每班节省3个人工,提高掘进效率28.9%,年创效14万元。受综掘机岩巷掘进中震动影响,跑道经常跑偏,该工区创新研制的综掘机跑道调偏器突破这一难关,结束了人工调偏的历史。同时,跑道调偏器适应淤泥多、底板不平整等各种条件地点,应用广泛,效果明显,每年节省材料费、人工费近13万元。面对皮带机接矿车出矸,抽拉式仓门在矸石较多时容易造成堵塞仓门打不开的实际,该工区创新将抽拉式仓门改装成对开式仓门,彻底解决了仓门打不开的问题,每年减少仓门更换、维修费用近10万元。
综掘一区坚持沿空巷道高强度支护,通过分析对比将普通支护材料更换为强度更高的2200×280毫米JM钢带、1.9米JM锚索梁和φ22×2800毫米的高强锚杆,并配合使用JM锚杆牌,新型支护材料的应用,增大了钢带与巷道的受力面积,提高巷道支护强度30%以上。同时,该区通过观察、分析5305巷道变形情况,确定沿空帮下侧及生产帮上侧压力大,有针对性的采取仅对这两处压力大位置补打锚索加强支护的方式,减少补打支护材料的投入,保证了巷道支护强度;在5306轨道顺槽每隔40米在巷道顶板及两帮安装压力表建立一个观测站,通过选点、测点、设立观测牌板等方式,详细记录顶板及两帮的变形量,定期分析观测记录数据,为优化支护参数提供了基础指导资料。
准备工区不断优化施工工艺,针对6307安装期间多个单位相互交叉作业的实际,积极开展作业地点现场写实,真实的将怠工节点反映出来,通过分析现场反映的问题,采取卡轨车配合电机车联合运输的方式,使物料运输效率环比提高20%以上,每班减少等待浪费时间近1.5小时。
(责任编辑: 来源: 时间:2016-12-07)
Keywords(关键词): 长距离皮带托辊传输机
上一篇:排放标准升级,农机工业需过三道槛
下一篇:中信重工四项目通过科技成果鉴定